主机润滑油滤网切换,切三次跳三次,汽机不

一、事件经过:#4机大修后完成各项试验,机组r/min运行准备并网,发现#4机润滑油压0.12MPa偏低,联系检修、值长。

值长令就地检查,检查发现系统运行正常,判断为润滑油滤网堵,值长令切换滤网,在切换滤网时机组声音异常,#4机跳闸,跳闸原因是润滑油压低,立即将润滑油滤网切至运行侧,油压恢复到0.19MPa,开启主汽门,维持机组r/min。

值长令再切换一次,#4机再次跳闸,就地发现润滑油滤网前压力瞬间升至0.8MPa,立即联系检修清洗滤网,打开滤网后发现备用滤网堵,清洗回装后进行再次切换滤网,机组再次跳闸,值长令#4机打闸停机。经过对#4机润滑油滤网进行专题分析、解体检查和试验后发现,润滑油滤网切换前,先应提起锥形切换阀,打开切换阀上的平衡孔,进行充油,使左右侧滤网压力相等后,进行润滑油滤网的切换操作,可保持油压稳定。

11月5日10时左右,值长令#4机开机,冲转到r/min时,切换润滑油滤网正常后并网。

二、原因分析:1、检修人员和运行人员对润滑油滤网切换阀的工作原理和结构不清楚,润滑油滤网切换前,首先应提起锥形切换阀,打开切换阀上的平衡孔,给备用滤网充油,使左右侧滤网压力相等后,才可进行润滑油滤网的切换操作。

#4机组因润滑油滤网切换阀端盖渗油,大修中对端盖进行了技改,因切换阀压盖盘根太紧,切换阀没有被自动顶起,造成备用滤网一直处于未充油状态,检修人员对润滑油滤网切换阀的工作原理和结构也不清楚,并未向运行人员进行说明。操作人员在润滑油滤网切换过程中,因对设备结构原理不清楚,未确认锥形切换阀位置,用以前习惯的操作方法对滤网进行切换,造成润滑油压瞬间降低。2、在润滑油滤油期间,因对设备结构原理不清楚,检修人员清洗滤网时,滤网切换操作不动,未及时反应问题,为试运阶段机组跳闸留下隐患。因滤网切换操作不动,未及时对滤网进行清洗,造成滤网堵塞。3、检修人员在设备投运前,未认真对运行人员进行交底。4、运行人员对现场设备的结构、原理的学习和掌握不够。

感觉这个厂好乱,切换没有操作票,也不注油排空,还是检修在切换滤网,专工也未到现场监护,事件报告单写的也不清晰。

关于主机润滑油滤网,二十五项反措要求,万学习一下:

油系统严禁使用铸铁阀门,各阀门门芯应与地面水平安装。主要阀门应挂有“禁止操作”警示牌。主油箱事故放油阀应串联设置两个钢制截止阀,操作手轮设有距油箱5cm以外的地方,且有两个以上通道,手轮应挂有“事故放油阀,禁止操作”标志牌,手轮不应加锁。润滑油管道中原则上不装设滤网,若装设滤网,必须采用激光打孔滤网,并有防止滤网堵塞和破损的措施。

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